提质降本 请看烧结“解法”
今年以来,昆钢控股安宁基地炼铁厂烧结作业区不断深化“极致效率”管控模式,尤其是进入8月份以来,面对料堆配比波动大的不利条件,烧结工序从规范热工参数调整、强化布料等入手,以保证烧结矿质量为前提,降低烧结返矿率为突破口。8月全月实现成本压降1378.8万元,创今年以来最好水平。
炼铁厂对烧结矿碱度稳定率、固体燃料消耗、返矿率、工序能耗等关键指标,开展“揭榜挂帅”攻关工作。以控制燃料粒度为抓手,减少燃料在布料过程中的偏析。做好“操检合一 运维一体化”管理优势,组织钳工岗位练兵活动,积极组织职工参加厂部电钳工技能大赛,提升职工的检修技能,将设备维检人员纳入生产班组管理,及时消除设备隐患和缺陷,持续提高设备稳定率。
炼铁厂引导烧结作业区职工转变观念、提升效率。通过劳动竞赛、“献一计”、“岗位找茬”等活动,引导职工开展自主改善活动,群策群力推进降本增效,8月份烧结作业区全员现场观察发现问题129项,全月献计数达到89项,岗位找茬达到176项。树立“改善烧结矿质量来实现降低消耗和成本”的观念, 紧盯“FeO稳定率”和“转鼓指数”等关键指标。
5月份,炼铁厂组织技术骨干赴太原钢铁进行精准对标学习,制订改善项目清单11项,其中低水分烧结在实践中得到很好的运用,该技术的成功运用促进固体燃料消耗降低的同时改善了作业环境、降低了职工劳动强度。
炼铁厂对成品筛分系统进行改造,将返矿筛单排筛改成双排筛,改善筛分效率;优化铺底料粒级,将铺底料筛孔尺寸由14mm改为16mm,以改善烧结矿透气性,成品烧结矿粒级组成明显改善,8月份高炉返矿率较去年同期降低了31.6kg/t,返矿中大于5mm粒级比例降低到20%以内。返回搜狐,查看更多筛孔尺寸挠性机构活塞监督单位电器柜